在PVC管材生产中碳酸钙对混料工艺的影响
在PVC
管材配方中增加
碳酸钙后,首先会对混料电流造成较大影响。在混料初期,0#~4#配方样品中的混料电流值差较小。在55℃~65℃之间,各配方的电流值差为5A,当混料温度上升至65℃~75℃时,混料电流值差只有2 ~3A。这是由于在此温度范围内,配方中的外
润滑剂开始溶解,发挥润滑作用,从而使电流保持在一定范围内。随着混料温度不断升高,混料电流呈现较大的差异,且碳酸钙含量越高,混料电流相对越低。这表明碳酸钙比例增加后,由于润滑剂的润滑作用,使其具有较低的切导热系数,从而极大地降低了物料与
混料机桨叶之间的摩擦热,并同时降低了马达的负载,导致混料电流呈下降趋势。
随着碳酸钙含量的增加,混料时间呈上升趋势。增加1倍的碳酸钙,混料时间可延长22%左右。这也与混料电流下降相对应,当电流值为67 ~76 A时,混料电流处于一个较低的曲线,而增加改质剂后,降低了物料混合过程中的摩擦热,同时由于高混锅排料温度的升高,延长了混料时间,从而为配方中各组分提供了充分的混合时间,显著提高了PVC树脂的包覆效果和干混料的混合均匀性。
碳酸钙的增加对干混料表观密度的影响很小,只有1%左右。这是由于碳酸钙的流动性比较好,尤其是在高温时流动性能更好,所以在混料过程中由于CaCO3的加入降低了PVC颗粒之间、PVC颗粒与机械表面之间的摩擦,从而使得物料的总摩擦力减少,而且CaCO3的加入量越多,现象越明显。
总之,碳酸钙的增加会大大降低混料工序的效率,但不会对干混料的质量造成较大影响。